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       2024-09-18 800
    核心提示:3. 針對老化油處理中的脫水問題,需分析其原因,并采取針對措施。由于上述原因,站內老化油處理效果不好。4. 外站工藝造成老化油含水過高,影響處理效果。2. 針對老化油處理問題,需對站內老化油處理工藝進行優化。老化油“四單一混”流程,主要原因為污水輸送工藝不合理。老化油包括油井管外漏及其它落地油,修井廢液,污水事故池、污水處理裝置回收的添加化學藥劑的乳化油、油井各種作業后排出的污油,清罐罐底污油等。

    步驟分解:

    1. 需對處理物進行均勻采樣,經化驗室分析篩選配型,以確定合適的復合破乳劑。同時,需根據實驗數據,在綜合反應箱體中加入生物活性劑,以使箱體中的混合液進行自然沉降。這一步驟可實現上部油、中部水、下部混雜的徹底分離。

    2. 針對老化油處理問題,需對站內老化油處理工藝進行優化。由于脫水器電場受老化油影響會產生明顯波動,電流升高,電壓下降,甚至后電場被徹底破壞。因此,需采取針對措施,減少污油池的污油對外輸污水的影響。在脫水器外可聽見“啪啪”的放電聲,值班室內脫水柜發出報警聲。脫水工需調節脫水柜上的電流、電壓復位鍵,以及不斷操作間調節脫水器的輸油量及油水界面,十分辛苦。遇到這種情況,脫水工需“馬不停蹄”地往返于值班室和操作間幾十次甚至上百次。

    3. 針對老化油處理中的脫水問題,需分析其原因,并采取針對措施。老化油“四單一混”流程,主要原因為污水輸送工藝不合理。由圖2可見,盡管該聯合站外輸污水355mg/L,但外站接到的污水含油905mg/L,最高時達到5000 mg/L。主要原因在于400m3污油池這部分污油進入外輸污水系統。站內收油設施及工藝無法連續收油。該聯合站站內老化油回收設備主要是1臺螺桿泵和1臺擺動式轉子泵,螺桿泵排量小,運行振動大,經常造成收油管線振裂,轉子泵經常損壞。上述原因導致老化油無法連續收油。

    4. 外站工藝造成老化油含水過高,影響處理效果。外站聚A1、A2老化油輸送管線沒有伴熱,老化油粘度較高管線經常凝堵,因此該管線采用摻水伴熱輸送,含水量達到60%以上,處理難度較大。由于上述原因,站內老化油處理效果不好。老化油包括油井管外漏及其它落地油,修井廢液,污水事故池、污水處理裝置回收的添加化學藥劑的乳化油、油井各種作業后排出的污油,清罐罐底污油等。針對老化油還沒有一種有效的處理方法和處理工藝技術。這些油平均損耗占油產出的2%~3%,其中通過各種手段回收后,仍有至少1%左右的老化油,大部分存在于油泥、油砂、事故池,造成總量超過百萬噸yuan油損耗。氣泡直徑小,當氣體供給量相同時,氣泡吸附時的比表面積大,氣泡浮動速度減慢,與吸附顆粒點的接觸時間增加,漂浮效果可以得到改善。各油田均不同程度囤積了未處理或處理效果較差的老化油。

     
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